【精益改善成果巡礼】银湖铝合金公司精益改善成果三——电磁搅拌器故障时间降低
精益改善成果
电磁搅拌器是铝合金熔铸行业的重要设备,对铝液化学成分均匀性、提高熔炼效率、降低烧损有着重要作用。银湖铝合金公司设备模块成员,运用QC工具对车间各类故障统计数据进行层别分析后发现,电磁搅拌器故障次数最多且维修时间最长,随即成立改善小组,计划用三个月时间使电磁搅拌器故障时间有效降低。
现状调查
2017年电磁搅拌故障时间较长,其中感应器故障、升降行走轮故障、升降液压缸故障占比达到总故障70.8%。
运用5WHY分析法进行分析、改善
1.感应器无保护设计出现故障
改善措施:控制柜内加装冷却水泵断电报警连锁装置,使电磁搅拌失去冷却后立即停止工作。
控制柜内加装冷却水泵断电报警连锁装置
2.升降行走轮未设定更换周期
改善措施:增加升降行走轮点检项目,规定更换周期。
3.升降液压缸液压油冷却水箱容量偏小
改善措施:重新制作冷却水箱,容量增大至400L,延长工作时间60分钟。
4.效果
采取以上措施后,电磁搅拌月度故障时间环比降低54%,有效减少了故障停机带来的产量及能耗损失。
精益改善 管理提升