【精益改善成果巡礼】高精铝精益改善成果三——精整拉矫工序成品率提升
高精铝1850mm拉弯矫直机组
高精铝冷轧质量管理人员通过柏拉图分析,确定精整拉矫工序带材表面水印是影响成品率的关键因素,通过实施改善,该工序工艺废料减少,成品率提升了1.5%。
设定改善目标
改善小组制定了改善目标,运用“鱼骨图”“五个为什么”等精益工具,逐步寻找主要原因,制定对策。
1、根据季节变化,调整机列生产速度。
2、控制低压清洗水温。
3、固定缠绕布条更换周期。
4、改造吹风风机。
5、调整吹边风嘴。
6、提高水箱出口挤干辊磨削质量。
改善实施后,彻底解决了带材表面水印缺陷。
制定相应对策
精益工具进班组,人人参与促改善。在开展课题改善过程中,高精铝系统培训了“PDCA循环”“头脑风暴法”“柏拉图”等精益工具。目前,高精铝各区域生产班组借助精益工具,实现了质量分析与持续改进工作的常态化。
精益改善 持续改善