【精益改善】杂用气综合改造,年可节约费用20余万元



        登录入口电力公司生产中使用的杂用气,由冷干机供气。为提高冷干机干燥效果,公司除运专业点检员黄站召和运行人员常亮,与检修单位有关人员一起进行精益改善。



        按照原设计,杂用气由输灰空压机经冷干机再到用户,若冷干机干燥效果不佳,将影响精处理树脂再生。杂用气综合改造项目于6月份开始,首先在系统上寻找高品质气源,经过深入现场调查研究,找到了#4除尘器喷吹干燥机干燥后的气源,分析后预测可达到杂用气品质标准,且能保证精处理等用户用气安全。

        7月中旬,正是高温酷暑季节,黄站召和技改人员在闷热的空压机房进行技术改造,从除尘器干燥机到空压机房,一天不知来回走了多少遍。7月底,所有管道安装到位,开始碰口连接,尝试改变杂用气运行方式。8月初,开始停运相关冷干机,进入试运行阶段。经过多次调整和摸索,杂用气品质趋于稳定。



        经过一个多月时间的运行,杂用气综合改造项目节能效果十分明显,不但保证了气源品质,且每年可节约运行及备件费用20余万元。

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